Stepper motor menggunakan pengalaman
Sering bertemu masalah ketika menggunakan stepper motor---langkah yang hilang.
Engineer kami menggunakan stepper motor selama bertahun-tahun begitu banyak, stepper motor tidak membayangkan begitu buruk, kecuali stepper sopir pengembangtingkat ini tidak baik.
Karena memiliki reputasi yang baik menggunakan pengalaman stepper motor, sehingga servo motor tidak mudah digunakan untuk saya, stepper motor memilikikeuntungan dari pemrograman sederhana, kabel kurang, kurang kesalahan, torsi besar dan sekarang stepper motor pulsa sampai 60000 PUL/Wahyu,akurasi cukup. Kecepatan juga dapat mencapai 3000 rpm, umumnya dapat mencapai 600 rpm.Stepper motor umumnya dikatakan untuk dapat mencapai 600 rpm, pada kenyataannya, tidak dapat mencapai kecepatan ini, produsen mengatakan 600 rpm,itu baik jika bisa mendapatkan 500 RPM selama menjalankan. Biasanya, Mesin dapat pergi untuk 500 rpm, itu sangat cepat. Jika lebih dari 500 RPM, mungkinakan terhenti, motor membuat kebisingan seperti terjebak, yang merupakan kecepatan terlalu tinggi, dan tidak bisa merespons dengan motor. Terjadinyafenomena ini, solusinya adalah: 1, untuk mengurangi jumlah maksimum operasi frekuensi; 2, memperbesar peningkatan dan penurunan percepatanwaktu; 3, mengurangi frekuensi awal; 4, menyesuaikan langkah mikro untuk tingkat tinggi.
Stepper motor kecepatan dan torsi berbanding terbalik, rotasi lebih cepat, lebih kecil torsi. Hal ini sangat penting dalamseleksi, tidak kuda kecil menarik kereta besar. Tidak peduli Pilih sebuah motor besar, kecil atau cukup tidak baik,langkah kehilangan disebabkan oleh motor kecil, beban berat.
Umumnya, berkendara sinyal pulse adalah 24V string 2K perlawanan. Produsen biasanya merekomendasikan perlawanan 1.8 k ~ 2K.Bahkan, saya diukur, 2K perlawanan, tegangan pulsa adalah hanya 2.2V. Kemudian saya menggunakan 1.5K perlawanan. Masalahnya adalah bahwa saya datangmelalui latihan, ada motor do tidak pergi halus, memeriksa banyak tempat dan tidak menemukan alasan, kemudian mengubah perlawanan,baik. Biasanya, optocoupler dapat menahan 24V, terutama tidak ada perlawanan, juga dapat digunakan langsung terhubung.Tentu saja, itu lebih baik untuk menginstal sebuah resistor.
Banyak orang mengatakan loncatan motor hilang langkah, sebenarnya, ada banyak alasan mekanis, sekrup bantalan tidak diinstal lebih baik,sekrup mengenakan, memakai rel, semua masalah ini dapat membuat mekanik yang salah, serta asal beralih kualitas, secara langsung mempengaruhikeakuratan.
Saya mengalami prosedur mereka sendiri untuk memiliki posisi pertempuran, mungkin masalah teknis, yaitu setelah pengolahan««selesai, program kadang-kadang menjalankan program pengolahan untuk kembali posisi semula, berpandu program tidak terhubung.Ini secara langsung disebabkan kesalahan kumulatif, setelah lama monitoring untuk mengetahui masalah ini. Hal ini lebih terjadi dimerata mesin distribusi derajat. Melihat banyak topik mengenai error kumulatif, saya pikir banyak hal memenuhi kasusbahwa saya bertemu.
Stepper motor menghasilkan inersia sebagai beban besar, situasi ini disebabkan oleh bergerak terlalu jauh.
Jogging petunjuk tidak benar, terutama dengan titik untuk pindah kembali ke asal salah. Mulai dan berhenti jogingyang lengkap 90 derajat sudut kanan, mulai dan berhenti sama dengan rem tiba-tiba. Jadi asal masih harus menggunakan berpandu petunjuk.
Stepper motor saat ini tidak harus diatur ke nilai saat ini, umumnya tingkat kecil, dinilai 6A, Sesuaikan 5.5A. Saat initorsi cukup, suhu akan tinggi. Meskipun stepper motor dapat mencapai 80 derajat, suhu terlalu tinggi,akan mempengaruhi Medan magnet.





